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河北辉科环保设备 有限公司  
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湖南单机脉冲除尘器免费现场勘查/河北辉科公司厂价直营价格从优
价格
数量 不限
包装 不限
报价 暂无
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地区 河北沧州市
过期 长期有效
更新 2019-08-19 15:57
详细信息
   1运行中的常见故障
  1)布袋除尘器出口乏气粉尘排放量超标(排放口冒黑烟),污染环境,而且浪费能源,达不到环保要求,表现为布袋除尘器效率低。
  2)布袋易失火,严重影响机组安全经济运行。
  3)常因脉冲袋式除尘器乏气流量受限,达不到额定值,导致制粉系统出力下降,制粉电耗增加。
  4)布袋除尘器箱体低温腐蚀严重,布袋寿命短,检修维护工作量大,维护费用高。
  2常见故障的原因分析、探讨
  经过多年实践,不断总结经验教训,导致布袋除尘器难以正常运行而常发生上述故障的因素较多,但主要有以下几方面原因:
   1)由于粗粉分离器内锥锁气器、粗粉分离器回粉管锁气器、细粉分离器下粉锁气器不严密、粗粉分离器折向挡板调整欠佳以及系统泄漏等原因,使粗粉分离器、细粉分离器效率下降,导致进入布袋除尘器的粉尘浓度超过设计值70g/Nm³,致使布袋除尘器超负荷运行,效率自然下降。另外,制粉系统超负荷运行,也致使布袋除尘器超负荷运行。
  2)由于布袋较高耐温能力为150℃运行调整不佳或布袋积粉自然均会导致布袋着火烧毁。
  3)制粉系统运行时,磨煤机出口介质正常温度为100℃(布置在其后的布袋除尘器处介质温度≤100℃),高于130℃或低干90℃系统都会自动停运。可见,制粉介质的温度必须在一定范围,太高则煤粉易爆燃、布袋易着火烧毁;太低则干燥能力下降,煤粉潮湿,易粘在布袋上,引起乏气流量减小,制粉出力下降,同时低温腐蚀加剧。
  然而,由于制粉系统抽取的炉烟本身含有水蒸汽(燃烧生成产物),以及原煤水份重、振打空气带水,乏气中必然存在大量的水份,而且布袋除尘器及其后部管路是 乏气也是 水蒸汽的排放口,运行中正常温度为100℃,再加上布袋除尘器箱体内因低温腐蚀漏入冷风进一步降低乏气温度,使之低于烟气露 点温度而结露等,而这些水份较终全部聚集在乏气中,使煤粉变得潮湿,极易粘在布袋上导致通流截面减小,通风阻力加大,乏气流量降低,制粉系统出力下降,制粉电耗增加。
  4)由于制粉系统采用抽取炉膛燃烧器下部中温炉烟并掺合部分调温热二次风作为制粉介质,炉烟中不可避免地存在SO2、SO3、水蒸汽等物质,加上上述原因乏气温度常低于露 点温度,乏气中必定有亚硫酸、硫酸等腐蚀性物质生成,因而布袋除尘器箱体及其后部管道的低温腐蚀不可避免。
  对策与措施
  纵观全局,在弄清影响单机袋式除尘器正常运行的种种因素后,制定了一系列对症下药、切实可行的措施,并在大修和维护中实施。
  1为布袋除尘器运行创造良好的外部环境
  1)尽可能减少原煤中的天然水份。狠抓燃煤管理,要求燃料车间随时配干煤,并且充分利用干煤棚和混煤统仓储存干煤,以备雨季备用,以减少进入制粉系统的水份。
  2)布袋除尘器振打系统压缩空气加装除湿装置。布袋除尘器振打系统压缩空气有带水现象,虽然量不大,但随时间的推移也不容忽视,加装除湿装置后,压缩空气带水现象明显减轻。
  3)提高粗粉分离器、细粉分离器效率尽力避免制粉系统超负荷运转,防止布袋除尘器超负荷运行。
  在检修中,除加大力度消除制粉管道的泄漏点外,还认识到系统内锁气器的严密性对粗粉分离器、细粉分离器的效率有较大影响,于是 组织专人检查粗粉分离器内锥锁气器、粗粉分离器回粉管锁气器及细粉分离器下粉锁气器等锁气器的严密性。并将部分锁气器加以改造,确保个个锁气器严密,大大地提高了粗粉分离器、细粉分离器效率,把布袋除尘器入口介质的粉尘浓度控制在约70g/Nm³的设计值水平,有力地提高了布袋除尘器的效率。
  另外,利用大修的机会,彻底检查、修理粗粉分离器调节挡板,保证调节挡板灵活可调、以准确定位,并坚持每次大修后进行制粉系统性能调整试验,使系统内介质流速在设计范围内,并保证各细粉分离器负荷平衡,煤粉细度达到设计值,使整个系统处于经济工况下不超出力运行,有力促进了布袋除尘器的正常运行。
  2提高布袋除尘器自身的健康水平
  1)采用经防水处理的布袋,即采用澳大利亚进口的聚丙烯酸针刺毡加PRIMACELL表面涂层3520P布袋,提高了布袋的抗潮湿、抗积粉能力,大大提高了布袋除尘器运行的可靠性。
  2)在大修中,采用耐腐蚀的考登钢板全部改造更换布袋除尘器箱体提高了抵抗低温腐蚀的能力,防止冷风漏入恶化布袋除尘器的运行环境。
  3)还将原运行不可靠的布袋除尘器COa灭火系统加以改造,使之运行可靠,随时可投入抢险,为布袋除尘器提供了安全保障。
  4)在布袋除尘器进出口加装了乏气超温警报装置,有利于运行人员监视、注意,一有险情立即投入灭火系统或采取相应措施,确保设备安全。
  3充分发挥人的因素
  1)缩短检查、维护周期,发现积粉严重则人工清除,发现破损或使用寿命到期的布袋及时将其更换,既可防止积粉自燃烧毁布袋,又可保证除尘器效率。
  2)运行人员勤巡视、勤检查,一有险情立即投入灭火系统或采取相应措施,确保设备安全。
  3)大修中,彻底更换寿命到期的布袋。
  经过多年的探索、实践,已掌握了单机脉冲袋式除尘器的特性、规律。目前,经改造、治理、不断完善的布袋除尘器运行正常,以前常发生的故障均得到有效控制,效率高,粉尘排放符合环保要求,能长期保证制粉系统满出力、经济运行。
河北辉科环保设备有限公司http://www.huike518.com)生产的产品中频炉除尘器加料时,通过加料设备进行加料,根据生产需要几次将料加满,解决了加料时烟气难捕集的问题;出钢时,中频炉平台翻转直接出到出钢轨道平车上的钢包里,出钢过程在烟罩内完成,克服了局部集尘罩出钢时烟气部分外漏的情况。铸造厂除尘器采用铸造冲天炉除尘器能否及时、有效吹落沾在整条布袋上的粉尘,保障正常工作是 这些部位所用除尘器(称之“砂处理除尘器”)发挥作用的关键。在储气容积、布袋尺寸、喷吹主管口径确定之后,选择脉冲气体的压力、喷吹嘴的口径、喷嘴至布袋口的距离以及喷吹的频次都是 至关重要的。打磨车间除尘器进风口处设置一导流板,用于防止含尘直接冲击滤芯,从而延长滤芯的适用寿命。木工除尘器用于木工车间,打磨车间,油漆车间的由管道、风机、过滤器组成的专用的除去加工过程中产生的锯末、油漆粉尘等颗粒的装置。